10月份,茂名石化三元共聚產(chǎn)品負(fù)荷提同比提高35.2%,創(chuàng)單月歷史新高。目前,茂名石化三元共聚樹脂產(chǎn)品性能優(yōu)異,已逐步取代同類進(jìn)口產(chǎn)品,深受市場(chǎng)歡迎,但因生產(chǎn)工藝復(fù)雜,生產(chǎn)期間易造成裝置波動(dòng),因此3號(hào)聚丙烯裝置始終保持低產(chǎn)量生產(chǎn)。針對(duì)此問題,聚丙烯車間在穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)上,不斷優(yōu)化成產(chǎn)方案,通過更換不同催化劑、改性劑等方法,以進(jìn)一步提高三元共聚樹脂負(fù)荷。
“只有對(duì)反應(yīng)器生產(chǎn)方案重新制定,才能將負(fù)荷真正的提上去?!泵鎸?duì)三元共聚樹脂產(chǎn)品負(fù)荷提升慢,提升效果差的問題,工藝主任湛貞對(duì)優(yōu)化思路提出新觀點(diǎn)。針對(duì)湛貞的提議,車間立即展開可行性分析會(huì),從工藝流程到設(shè)備運(yùn)行以及生產(chǎn)的安全性方面,一一進(jìn)行討論,重新制定生產(chǎn)方案。
此次聚丙烯車間從裝置反應(yīng)器工藝流程、運(yùn)行條件、運(yùn)行參數(shù)、工藝控制指標(biāo)全面進(jìn)行優(yōu)化,生產(chǎn)期間,要求聚合主操必須密切跟蹤調(diào)節(jié)各項(xiàng)參數(shù),避免反應(yīng)器結(jié)塊、旋閥卡料等情況,造粒主操要時(shí)刻監(jiān)控?cái)D壓機(jī)運(yùn)行狀況,確保擠壓機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行。
“對(duì)于反應(yīng)器優(yōu)化后的首次運(yùn)行,既要提升裝置負(fù)荷,又要確保裝置運(yùn)行平穩(wěn),難度確實(shí)很大,這就要求我們操作更加精心,控制更加平穩(wěn)?!避囬g主任李容波介紹說。
通過對(duì)反應(yīng)器運(yùn)行方案的優(yōu)化,茂名石化三元共聚產(chǎn)品負(fù)荷大幅提升。10月份,三元共聚樹脂產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量比計(jì)劃產(chǎn)量多47%,完成第四季度計(jì)劃產(chǎn)量的73%。