2月8日從國內(nèi)最大的熱塑橡膠生產(chǎn)企業(yè)巴陵石化公司橡膠部獲悉,1月份,該部熱塑橡膠系列產(chǎn)品產(chǎn)量3.3萬噸,創(chuàng)歷史新高。其中SIS裝置產(chǎn)量刷新去年10月創(chuàng)下的最高紀(jì)錄;SSBR(溶聚丁苯橡膠)裝置895A線產(chǎn)量1900多噸,也是該生產(chǎn)線自開車以來最高月產(chǎn)量。春節(jié)長假期間,該部各裝置滿負(fù)荷開車,熱塑橡膠系列產(chǎn)品日產(chǎn)量逾1100噸,目前生產(chǎn)運行平穩(wěn)。
該部生產(chǎn)室負(fù)責(zé)人介紹,為確保裝置安穩(wěn)生產(chǎn),做大“蛋糕”,各裝置分別采取有針對性的措施。SEPS(氫化苯乙烯/異戊二烯共聚物)生產(chǎn)線積極應(yīng)對水處理和純化生產(chǎn)瓶頸,及時調(diào)整負(fù)荷和生產(chǎn)工藝,并與用戶密切溝通,就優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量提出和實施改進方案。1月份,該線全月生產(chǎn)SEPS,累計產(chǎn)量千余噸,日均產(chǎn)量30多噸,最高日產(chǎn)量40多噸。
SIS(苯乙烯/異戊二烯嵌段共聚物)裝置7100生產(chǎn)線減少產(chǎn)品牌號轉(zhuǎn)換,及時與銷售部門對接,加大小牌號產(chǎn)品產(chǎn)量,合理安排庫存,進一步釋放產(chǎn)能,1月份該線產(chǎn)量3100噸。SSBR裝置針對895A線返料情況,1月初對后處理關(guān)鍵設(shè)備進行適應(yīng)性改造,減少開壓塊膠“返料”問題,提高生產(chǎn)效率。同時,在粒料轉(zhuǎn)壓塊膠時,該裝置摸索優(yōu)化停車倒料時間,切換時間由原來的8至10小時降到目前的4至6小時,某牌號產(chǎn)品日產(chǎn)量由原來63噸提高至72噸,最高日產(chǎn)量80噸,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
與此同時,該部各裝置還著力提升經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。通過優(yōu)化加氫工藝、減少鼓泡放空量、完善變更確保安全前提下投用新氫氣尾氣壓縮機等措施,持續(xù)優(yōu)化年產(chǎn)5萬噸熱塑橡膠SEBS(氫化苯乙烯/丁二烯嵌段共聚物)裝置生產(chǎn)運行,降低消耗。1月份,裝置主要原料環(huán)己烷消耗降低至72千克/噸,環(huán)比下降45%,為去年2月開車以來最低消耗。
SSBR裝置以提高單體濃度、降低熱水流量等為切入點,優(yōu)化運行。1月份裝置綜合能耗同比降低94.6千克標(biāo)油/噸,創(chuàng)歷史最佳。其中通過增加軟水自動閥,關(guān)閉非用水點,實施定向精準(zhǔn)用水管理,軟水單耗降至0.1噸以下,同比降低0.85噸以上。