近日,油田氣化工科技公司BDO裝置針對精餾系統(tǒng)外排現(xiàn)狀進行技術改造,大幅提高了設備運行的平穩(wěn)率,消除了裝置非計劃停工的“痛點”,有效降低了整個精餾系統(tǒng)的外排總量,節(jié)能減排工作取得了新成果。
據(jù)了解,該公司BDO裝置通過減壓精餾的方式獲取合格BDO產(chǎn)品,其配備真空機組負責維持系統(tǒng)負壓,并將系統(tǒng)其他雜質組分通過脫鹽水吸收轉為廢液進行排放。由于廢液的特殊物理特性,長期運行極易出現(xiàn)廢液附著管線和積聚堵塞設備的現(xiàn)象,極易造成裝置非計劃停工的運行風險。
為了確保真空機組的平穩(wěn)運行,該公司通過數(shù)次采樣分析廢液數(shù)據(jù),根據(jù)裝置的運行工況和廢液的組分特性,在工藝管線分別加裝脫鹽水和堿液的流量計,保證脫鹽水有序進入真空機組的同時,維持系統(tǒng)在堿性環(huán)境下運轉,大幅緩解了廢液的積聚和附著現(xiàn)象。
在實際生產(chǎn)過程中,只需定期對系統(tǒng)的PH值進行監(jiān)測,并根據(jù)監(jiān)測結果適時調整脫鹽水和堿液的加注量,就能穩(wěn)定控制真空機組的運行壓力和負荷。相較原先單一使用脫鹽水的工藝流程,每小時節(jié)約了0.4方的廢液外排量,而且保障了真空機組的平穩(wěn)運轉。
今年以來,油田氣化工科技公司已從追逐裝置滿負荷運行的目標,跳轉到“穩(wěn)生產(chǎn)、創(chuàng)效益”的發(fā)展新坐標上。全新的運行階段下,該公司以“兩提升一落實”工作為契機,深入挖掘裝置運行潛能,將節(jié)能減排、工藝技改、小改小革作為提質增效的重要抓手和有力支撐,助推實現(xiàn)生產(chǎn)效益最大化的運行目標。
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