今年以來(lái),揚(yáng)子石化化工廠PTA(精對(duì)苯二甲酸)聯(lián)合裝置以“綠色企業(yè)創(chuàng)建”為契機(jī),大力開展節(jié)能減排工作,通過(guò)優(yōu)化改造、實(shí)施新工藝,以及日常精細(xì)化管理等多項(xiàng)措施,綠色生產(chǎn)成效顯著。前11個(gè)月,該裝置污水單排降低至2.32噸/噸PTA,同比去年下降15.6%,創(chuàng)出了歷史最優(yōu)水平。
“污水單排降低涉及到方方面面,但今年很關(guān)鍵的一點(diǎn)就是PTA二線和三線實(shí)施了平衡性改造,作用十分明顯。”PTA聯(lián)合裝置工藝主任謝宏雷說(shuō)。
PTA三線在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的優(yōu)化改造后,循環(huán)溶劑需求量不斷降低,當(dāng)前每小時(shí)的設(shè)計(jì)供水量比實(shí)際使用量多出近20噸。多出來(lái)的部分,最后都要排放到地溝,作為污水進(jìn)行處理。不過(guò),今年P(guān)TA聯(lián)合裝置二、三線一直同時(shí)運(yùn)行,而二線的循環(huán)溶劑量一般每小時(shí)要補(bǔ)充20噸左右的脫鹽水,一定程度上增加了能耗。
一邊要排放,一邊又要補(bǔ)水,如果相互利用豈不是有很大的提升。為此,他們迅速開展節(jié)能攻關(guān)工作,將PTA三線富余的循環(huán)溶劑,引入PTA二線流程,作為新鮮水補(bǔ)水,兩條線的溶劑使用量得到了很好地平衡,避免了一邊排地溝,一邊補(bǔ)脫鹽水的情況。投用以來(lái),裝置每天直接減少污水排放超過(guò)300噸,單這一項(xiàng)就使污水單排環(huán)比下降近10%。
“除了在降低排放有了明顯成效外,我們?cè)谖鬯赜蒙弦蚕伦懔斯Ψ?。”該廠技術(shù)運(yùn)行科科長(zhǎng)徐紅波介紹,“他們從年初就組織開展了‘減少九循污水排放’‘提高脫離子水正洗水回用率’等多項(xiàng)攻關(guān)項(xiàng)目,想進(jìn)一步提高循環(huán)水回用率?!?/span>
攻關(guān)人員緊盯現(xiàn)場(chǎng),對(duì)可能存在的根源問(wèn)題進(jìn)行逐個(gè)梳理排查,并根據(jù)指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在討論分析后擬定方向、制定優(yōu)化措施。其中,通過(guò)對(duì)循環(huán)水中加硫酸調(diào)整PH值,提高濃縮倍數(shù)的新方式,使循環(huán)水每小時(shí)減少?gòu)U水排放約10噸。
他們還未雨綢繆,發(fā)動(dòng)全員出謀劃策,并采用了員工提出的“對(duì)化水崗位的床層正洗水進(jìn)行回用改造”的“金點(diǎn)子”。這一優(yōu)化措施每月降低1200噸廢水,還充分回用了正洗水,大大降低了用水成本,可謂一舉兩得。
此外,該廠根據(jù)溫度變化,提前做好工藝調(diào)整,并持續(xù)開展工業(yè)水、生活水的用水檢查,做到發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)及時(shí)處理,杜絕現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)流水現(xiàn)象。同時(shí),利用副班時(shí)間,對(duì)崗位技能操作人員進(jìn)行節(jié)水基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn),不斷提高各級(jí)人員的節(jié)水意識(shí)及崗位技能水平。